【攻關(guān)在一線】安慶銅礦解開(kāi)尾料脫水“循環(huán)死結(jié)”
2025年10月20日 11:19 1033次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色金屬報(bào) 分類(lèi): 銅鎳鉛鋅 作者: 夏富青 鄭元香 吳娜娜
在當(dāng)前礦業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期,如何破解傳統(tǒng)生產(chǎn)模式下的效率瓶頸與環(huán)保難題,成為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必答題。近日,安徽銅陵有色安慶銅礦以新質(zhì)生產(chǎn)力為引領(lǐng),在尾選鐵硫產(chǎn)品脫水環(huán)節(jié)完成了一項(xiàng)技術(shù)革新。這項(xiàng)革新不僅打破了資源“無(wú)效循環(huán)”的魔咒,更將環(huán)保壓力成功轉(zhuǎn)化為“綠色競(jìng)爭(zhēng)力”。這一突破的背后,是企業(yè)智能化礦山建設(shè)戰(zhàn)略的精準(zhǔn)落地,更是一支高素質(zhì)科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍的智慧與擔(dān)當(dāng),為行業(yè)提供了一份可復(fù)制、可推廣的轉(zhuǎn)型范本。
長(zhǎng)期以來(lái),該礦的硫精礦與脫硫泡沫處理流程深陷“循環(huán)泥潭”。原流程需要通過(guò)硫精礦過(guò)濾系統(tǒng)、脫硫泡沫濃縮池及板框壓濾機(jī)等多臺(tái)套設(shè)備協(xié)同作業(yè)。然而,部分設(shè)備僅能分選單一性質(zhì)的礦物,導(dǎo)致大量非磁性礦物無(wú)法有效地分離,致使在系統(tǒng)內(nèi)反復(fù)循環(huán)。這不僅造成設(shè)備長(zhǎng)期超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)、能源與資源的雙重浪費(fèi),更因含硫物料“跑冒滴漏”引發(fā)環(huán)保壓力與日俱增。
“過(guò)去,我們每天都要處理大量循環(huán)物料,設(shè)備故障率高,員工勞動(dòng)強(qiáng)度大,還總擔(dān)心環(huán)保指標(biāo)。”一位一線班組長(zhǎng)回憶說(shuō)。這一困局,本質(zhì)上是傳統(tǒng)生產(chǎn)模式在資源精細(xì)化利用與綠色低碳轉(zhuǎn)型中的“本領(lǐng)恐慌”。
面對(duì)難題,安慶銅礦以建設(shè)“設(shè)備自動(dòng)化、操作智能化、管理信息化”的智慧礦山為戰(zhàn)略指引。其技術(shù)團(tuán)隊(duì)——這支由勞模領(lǐng)銜、骨干支撐的科技創(chuàng)新隊(duì)伍,摒棄“頭痛醫(yī)頭”的局部修補(bǔ)思維,以新質(zhì)生產(chǎn)力理念為核心,圍繞綠色、智能、高效三大目標(biāo),打出一套“流程再造+智能配置+綠色升級(jí)”的“組合拳”,從根本上解開(kāi)了這一“循環(huán)死結(jié)”。
重構(gòu)流程減污染。團(tuán)隊(duì)以解決環(huán)保難題為出發(fā)點(diǎn),果斷地提出砍掉冗余的脫硫泡沫濃縮選銅流程、停用低效磁選壓濾機(jī)、重新制訂了“12米濃縮池主導(dǎo)+9米池輔助循環(huán)”的新方案。新方案通過(guò)將脫硫泡沫直接泵送至硫精礦過(guò)濾系統(tǒng)前的攪拌槽,與硫精礦合并處理,構(gòu)建了一條閉環(huán)式的綠色流程,從源頭杜絕了非磁性礦物的無(wú)效循環(huán),徹底解決了含硫物料外排對(duì)環(huán)境的污染問(wèn)題。流程改造后,外排尾礦的尾砂量大大減少,延長(zhǎng)了尾礦庫(kù)使用年限。同時(shí),由于硫產(chǎn)品顆粒歸倉(cāng),也降低了過(guò)去因硫元素影響可能導(dǎo)致外排水酸堿波動(dòng)的環(huán)保隱患。
優(yōu)化配置提效率??萍紕?chuàng)新人才隊(duì)伍充分發(fā)揮專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì),通過(guò)“智能化循環(huán)設(shè)計(jì)”,將原系統(tǒng)中因設(shè)備銜接不暢而“跑冒滴漏”的資源重新納入循環(huán)體系。團(tuán)隊(duì)為關(guān)鍵設(shè)備建立電子檔案,利用中控系統(tǒng)的PLC自動(dòng)化控制和視頻監(jiān)控功能,實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)控與精準(zhǔn)調(diào)控,確保了資源顆粒歸倉(cāng)。這一智能化要素配置,讓過(guò)去被視為廢料的流失資源得到高效利用,系統(tǒng)穩(wěn)定性與處理效率大幅提升。
技術(shù)升級(jí)降成本。團(tuán)隊(duì)摒棄“高能耗、高人力依賴(lài)”的舊模式,在技術(shù)升級(jí)中追求極致效率。新方案無(wú)需投入新設(shè)備,通過(guò)流程精簡(jiǎn),實(shí)現(xiàn)了硫資源近乎100%的高效回收。人力配置得到優(yōu)化,原本負(fù)責(zé)操作尾礦選銅、選硫及壓濾機(jī)的20名員工被分流至其他關(guān)鍵崗位。設(shè)備能耗顯著降低,僅電費(fèi)一項(xiàng),每年預(yù)計(jì)可節(jié)約數(shù)十萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)效益與生產(chǎn)效率的雙重躍升。
此次技改的成效是全方位、深層次的,呈現(xiàn)出顯著的“乘數(shù)效應(yīng)”,更讓一線員工切身體驗(yàn)到了科技的力量。“以前,我們?cè)趰徫簧蠒r(shí)刻守著設(shè)備,8小時(shí)不停地手動(dòng)調(diào)整閥門(mén)、記錄數(shù)據(jù),一天下來(lái)腰酸背痛,還怕出紕漏。”有著多年一線操作經(jīng)驗(yàn)的王師傅感慨道,“現(xiàn)在好了,中控室的大屏幕上各種數(shù)據(jù)一目了然,系統(tǒng)能自動(dòng)報(bào)警、智能調(diào)控,我們只需要在電腦前監(jiān)控,工作輕松多了,效率還高了不少。”
從過(guò)去的“現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)操作”到如今的遠(yuǎn)程“智能調(diào)控”,員工操作方式發(fā)生了根本性轉(zhuǎn)變,勞動(dòng)強(qiáng)度大幅降低,工作環(huán)境也更加安全舒適。
“此次突破是向新質(zhì)生產(chǎn)力要答案、要效益的生動(dòng)體現(xiàn),更是我們推進(jìn)智能化礦山建設(shè)的重要成果。”該礦礦長(zhǎng)陳佳表示,“未來(lái),我們將繼續(xù)深化新質(zhì)生產(chǎn)力在礦山各環(huán)節(jié)的應(yīng)用,依托這支優(yōu)秀的科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍,讓創(chuàng)新成為高質(zhì)量發(fā)展的最強(qiáng)引擎,讓智能化礦山的藍(lán)圖在該礦變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。我們期待,以此次技術(shù)革新為起點(diǎn),持續(xù)探索礦業(yè)發(fā)展的新路徑、新模式,為推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型與智能化升級(jí)貢獻(xiàn)‘安銅智慧’與‘安銅方案’。”
責(zé)任編輯:任飛
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