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中鋁山西新材料赤泥脫堿技術(shù)實現(xiàn)新突破

2025年06月05日 10:55 1212次瀏覽 來源:   分類: 科技創(chuàng)新   作者:

近日,中鋁山西新材料有限公司在赤泥脫堿技術(shù)上取得顯著進展,優(yōu)化后的赤泥脫堿流程成功將脫鈉率提升至35%以上,預(yù)計每噸氧化鋁的堿耗降低14千克。這一突破性進展,標(biāo)志著該公司在降低堿耗成本方面邁出了關(guān)鍵一步。

堿耗高一直是制約氧化鋁生產(chǎn)的成本瓶頸,也是影響中鋁山西新材料市場競爭力的關(guān)鍵因素。今年2月以來,中鋁山西新材料聚焦成本管控,將降低生產(chǎn)堿耗作為工作重點,組織生產(chǎn)管控中心、技術(shù)中心、氧化鋁廠成立攻關(guān)組,集中人力、物力,持續(xù)加大攻關(guān)力度。

赤泥是提取氧化鋁時排出的工業(yè)固體廢棄物,含有大量的強堿性化學(xué)物質(zhì),在增加制造成本的同時,還會對周邊環(huán)境帶來影響。該攻關(guān)組在赤泥脫堿初步設(shè)計運行的基礎(chǔ)上,反復(fù)研究赤泥脫堿機理,研判試車過程中存在的問題,結(jié)合實際,精準(zhǔn)核算,制訂了赤泥脫堿流程再優(yōu)化方案,通過“優(yōu)化化灰機系統(tǒng)”“啟用閑置脫硅槽并改造加熱系統(tǒng)”“更換高揚程渣漿泵”3項重點舉措,持續(xù)完善優(yōu)化赤泥脫堿工藝流程。

為了使脫堿項目改造達到目標(biāo)計劃,在保證安全的前提下,該公司相關(guān)部門科室、工區(qū)技術(shù)人員與檢修人員密切配合,緊盯槽罐清理、管線敷設(shè)等工期與質(zhì)量。5月15日,赤泥脫堿流程第二階段的改造工作順利完成投用;5月16日—20日,加灰、泥量、溫度、時間四大參數(shù)全線穩(wěn)定,脫鈉率達到35%以上,較初試時提升55%。

經(jīng)過3個多月的不懈努力,該公司赤泥脫堿流程改造逐步優(yōu)化,各項設(shè)備試運行正常,主要控制參數(shù)達到設(shè)計值,脫鈉反應(yīng)槽赤泥鈉硅比明顯降低,預(yù)計每月可降本120余萬元,年度可降本達1400萬元。

責(zé)任編輯:任飛

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