將鉛鋅密閉鼓風爐打造成節(jié)能降耗爐 葫蘆島有色挖出新潛力煥發(fā)新活力
2019年05月06日 9:27 12987次瀏覽 來源: 中國有色金屬報 分類: 鉛鋅資訊 作者: 張韻歆
中冶葫蘆島有色金屬集團有限公司鉛鋅密閉鼓風爐系統(tǒng)自去年創(chuàng)造鼓風爐休風周期20天、精餾塔開動長達942天的行業(yè)最好水平以來,在生產(chǎn)安全穩(wěn)定運行的基礎上,堅持以設備改造為抓手,強力推動節(jié)能降耗,讓這套運行了13年的鉛鋅冶煉生產(chǎn)系統(tǒng)挖出了新潛力,煥發(fā)了新活力,為鉛鋅鼓風爐系統(tǒng)高質(zhì)量運行打下了更加堅實的基礎。
推進節(jié)能降耗,給爐體“穿衣戴帽”。按照董事長于洪的指導意見,葫蘆島有色鉛鋅冶煉廠立足內(nèi)部,對鉛鋅鼓風爐爐喉和爐身整體進行改造。崗位員工利用角鐵、鐵條、鋁板等材料,搶抓生產(chǎn)空閑時間,精準測量、設計、制作可拆卸大小保溫門144個,并對爐身牛角及邊框進行了粉刷,既給爐身增加了保溫層,又起到了美化環(huán)境的作用。通過實施保溫改造,改變了以往在計劃休風中鉛鋅鼓風爐爐底爆破打爐結的方式,創(chuàng)新采用爐結機清除,實現(xiàn)了清掃作業(yè)更加安全高效。
為深入推進清潔生產(chǎn),今年2月初,葫蘆島有色對鉛鋅鼓風爐爐頂加料收塵系統(tǒng)進行改造。干部員工立足內(nèi)部,緊密配合,歷時近一個月,自行設計制作收塵罩,完成了收塵罩運行軌道測量、制作及自動化程序的安裝和爐頂樓體改造等任務。經(jīng)二十余天的生產(chǎn)實踐,取得了非常良好的效果。改造前,在加料過程中,鉛鋅等有價物料隨著煙塵飛揚損失,影響了操作環(huán)境和崗位員工身心健康。改造后,吊車將料盅吊入爐頂加料口,隨著自動化程序的啟動,兩側的加料蓋如方箱般迅速合攏,煙塵收集在“方箱”內(nèi)部,每次加料作業(yè)中的大部分煙塵都能夠集中回收,極大地避免了物料損失。
為進一步降低天然氣使用量,葫蘆島有色鉛鋅冶煉廠對精餾塔裸露燃燒點進行苫蓋,砌筑小型燃燒室,使精鋅單耗天然氣對比計劃下降了30立方米/噸鋅;在原有保溫基礎上,對熔化爐、回流塔進行了二次保溫,改造后的外墻溫度對比保溫前下降近80℃,燃燒室瞬時流量下降了8m3~10m3/小時。通過一段時間的運行,精餾作業(yè)區(qū)天然氣平均日消耗量對比保溫前減少近500m3日積月累節(jié)約了一筆可觀的成本費用支出。
改造后的鉛鋅密閉鼓風爐系統(tǒng)生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境干凈整潔、噪音小,在不斷提高生產(chǎn)水平的同時,極大促進了崗位員工的身心健康,形成了生產(chǎn)發(fā)展的良性循環(huán)。
責任編輯:付宇
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