德銅移動膠帶延伸改造成果突顯
掌控設備“敏感點” 采集“數據”強創(chuàng)新 保障生產高效率
2017年04月25日 9:0 14953次瀏覽 來源: 中國有色金屬報 分類: 有色裝備
針對移動膠帶延伸改造后的數據采集及聯(lián)鎖控制難等熱點、難點、焦點問題,江銅集團公司德銅采礦場結合實際,群策群力,積極開展《廢石膠帶移動膠帶延伸改造關鍵技術研究與應用》項目攻關,為膠帶系統(tǒng)安全高效生產創(chuàng)造了有利條件。

廢石膠帶系統(tǒng)自2011年投產后,有效緩解了電動輪運輸壓力。經過兩年生產運行,一期東南角排土區(qū)域已排滿。為了滿足今后作業(yè)需求,該場展開二期延伸改造,將原移動膠帶改造成358米固定膠帶,并新增1250米BC03移動膠帶。
然而,延伸改造后移動膠帶移設周期為800萬噸,可定錐襯板處理量只有1300萬噸,無法使用2個移設周期,每次移設都需要更換定錐襯板。對此,該場經過研究分析,將耐磨定錐襯板采用超高錳鋼和真空負壓(“V”)鑄造方法,配以合理的熱處理工藝,達到大型旋回破碎機定錐襯板良好的綜合力學性能,確保處理量達1500多萬噸,實現(xiàn)了移動膠帶移設與定錐襯板更換同步的效果。
朱遠光是廢石膠帶運輸工段的一名電工組長,每天,他都要帶領組員到現(xiàn)場巡檢、測量、維護電器設備。據朱遠光介紹,以往他們使用機械測溫,不僅時間長,工作量大,而且原先人工測量設備運行參數,記錄的數據難免存在不準確和不全面。后來經過工段改進,研制出了數據采集測溫探頭。數據采集測溫探頭,就是該場在2014年開發(fā)應用的基礎數據采集處理程序設置涵蓋的一項內容。
“這套基礎數據采集處理程序,是通過PLC系統(tǒng)對設備的啟動次數、電流、溫度和運行時間等方面進行采集,最后生成報表。”在生產現(xiàn)場,膠帶運輸工段段長王雪峰說,“通過這些數據,我們清楚地了解到設備的健康狀況,最終依靠這些數據,安排實施計劃性檢修。”
此外,該場針對移動膠帶處于露天松散路基上,滾筒及軸承容易發(fā)生異常損壞,人工測量溫度不及時、不準確等狀況,研發(fā)出滾筒溫度數據采集裝置,該裝置溫度傳感器安裝于軸承座并貼近軸承外圈,并接入PLC系統(tǒng),當滾筒軸承的溫度超過60度時,中控室就能迅速發(fā)出報警。投入使用至今,已有4起及時發(fā)現(xiàn)滾筒軸承溫度過高的問題,避免了進一步的損失,減少了設備的維修成本。
嘗到科技帶來的甜頭后,員工創(chuàng)新的勁頭更足了。2016年,拉線堵斗開關出現(xiàn)頻繁誤報警停機,每次停機重載啟動至少半小時,極大影響了系統(tǒng)生產效率。今年,該場通過采集分析PLC程序數據,找到了原因,并研制出了微波堵斗開關,使膠帶系統(tǒng)停機次數由原來每月86次,下降到現(xiàn)在的60次以內,暢通生產流程,大大提高了系統(tǒng)臺效。
“近3年來,我們完成了移動膠帶典型故障、聯(lián)鎖控制系統(tǒng)和膠帶系統(tǒng)運行效率三大關鍵技術的研究與應用,取得了廢石膠帶延伸改造安全防護、自動化控制及高效運行的重大突破,經濟社會效益顯著。”膠帶運輸工段段長王雪峰說,“如今,設備可開動率從原先的70.58%上升到現(xiàn)在的78.29%,各項數據指標均創(chuàng)歷史新高。”
據了解,該場實施的《廢石膠帶移動膠帶延伸改造關鍵技術研究與應用》項目攻關,形成了移動膠帶延伸改造成套工程化新技術,提升了礦山裝備的自動化水平,保證了生產的持續(xù)穩(wěn)定高效。截至4月10日,膠帶運輸系統(tǒng)今年累計排土量為635.27萬噸,同比去年多運輸18.23萬噸。
(吳如波)
責任編輯:趙天寧
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