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侯馬北銅:品牌,是這樣誕生的

2017年01月05日 9:13 12472次瀏覽 來源:   分類: 銅資訊   作者:

一個品牌的創(chuàng)立,從初生、成熟到成功,必定要經(jīng)歷一個漫長的過程。這個過程,付出的不僅僅是辛苦的汗水,更多的是團(tuán)體的智慧。伴隨著侯馬北銅銅業(yè)有限公司前進(jìn)的車輪,“中條山”牌陰極銅自2007年注冊上市以來,已經(jīng)走過了近十個年頭。從那時起,陰極銅的品質(zhì)、品牌隨著侯馬北銅公司的發(fā)展,不斷地成長、成長、再成長。

  一個品牌的創(chuàng)立,從初生、成熟到成功,必定要經(jīng)歷一個漫長的過程。這個過程,付出的不僅僅是辛苦的汗水,更多的是團(tuán)體的智慧。伴隨著侯馬北銅銅業(yè)有限公司前進(jìn)的車輪,“中條山”牌陰極銅自2007年注冊上市以來,已經(jīng)走過了近十個年頭。從那時起,陰極銅的品質(zhì)、品牌隨著侯馬北銅公司的發(fā)展,不斷地成長、成長、再成長。
  蹣跚起步 孕育市場商機
  1998年,伴隨著東南亞金融危機的爆發(fā),銅行業(yè)進(jìn)入了寒冷期。2002年,中條山有色金屬集團(tuán)有限公司領(lǐng)導(dǎo)層從危機中看到希望,提前籌劃,將產(chǎn)業(yè)鏈延伸,以期在行業(yè)經(jīng)濟復(fù)蘇之時打一個漂亮的翻身仗。侯馬北銅公司的電解系統(tǒng)應(yīng)運而生,2005年進(jìn)入投產(chǎn)倒計時。
  電解車間籌備初期,除了個別人從事過電解精煉工作,在160余名的員工中就有140多人是從礦山轉(zhuǎn)崗過來的。轉(zhuǎn)崗是痛苦的,一切要從頭再來。面對這樣一個人均年齡達(dá)到37歲的特殊群體,學(xué)習(xí)新的操作技術(shù)從思想和體力上都有一定的難度。按照事先籌劃將他們分別派到同行業(yè)外單位和集團(tuán)兄弟單位進(jìn)行培訓(xùn),他們克服了一切困難,學(xué)得認(rèn)真,干得仔細(xì),因為他們清楚地知道只有生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品才算是轉(zhuǎn)崗成功。
  雖然所有工作都在按部就班地進(jìn)行,可是所有的干部職工還是高度緊張。生產(chǎn)組織策劃不斷完善,各項工作在管理者心中一遍遍演練,每一個工序都要經(jīng)過嚴(yán)格驗收,電解液的配置參數(shù)認(rèn)真并經(jīng)過核實。始極片是從垣曲冶煉廠調(diào)運來的;硫酸是用槽罐車一車一車從硫酸酸庫轉(zhuǎn)運過來的;為解決5萬噸系統(tǒng)僅開啟兩列的配電系統(tǒng)負(fù)荷要求,變配電系統(tǒng)根據(jù)工藝要求增加了一臺小功率變壓器,一切都在緊鑼密鼓、有條不紊地進(jìn)行著……
  2005年12月26日通電成功,12月31日生產(chǎn)出侯馬北銅公司歷史上第一批化學(xué)成分合格的陰極銅。堆銅場地,那一捆捆整齊排列的陰極銅,向人們展示著北銅職工的努力和成績。
  然而,問題很快就出現(xiàn)了,陰極銅表面布滿了均勻粒子,而且粒子逐漸增大,外觀質(zhì)量不達(dá)標(biāo),銷售一度停滯。大家敏感的神經(jīng)再次緊張起來,先前的興奮徹底沒有了,查找問題的一系列工作相繼展開。原來由于電解液配制和所有進(jìn)入系統(tǒng)的生水中含有大量的Ca2+、Mg2+離子等雜質(zhì),導(dǎo)致個別元素超標(biāo)。隨著除鹽水的應(yīng)用,外觀質(zhì)量不穩(wěn)定狀況得到明顯改善,產(chǎn)品滯銷的狀況也得到好轉(zhuǎn)。
  作為銅產(chǎn)業(yè)的新生兒,面對同行業(yè)新產(chǎn)能的形成,侯馬北銅公司生產(chǎn)的陰極銅在坎坎坷坷中度過了嚴(yán)峻的2006年。
  品質(zhì)是品牌的基礎(chǔ)。侯馬北銅公司要想創(chuàng)立自己的品牌,首先要質(zhì)量過關(guān),才能注冊品牌,進(jìn)入市場交易。為此,2006年底,由集團(tuán)派出的生產(chǎn)部工程師、垣曲冶煉廠技術(shù)和生產(chǎn)骨干一行三人入駐侯馬北銅公司參與陰極銅質(zhì)量攻關(guān)。
  開會,分析問題;觀察,查找原因;調(diào)查,發(fā)現(xiàn)痕跡。攻關(guān)組運用科學(xué)的方法,抽絲撥繭,把問題羅列出來,然后一個個去印證。為驗證電解液進(jìn)出方式對質(zhì)量的影響,車間主任親自到施工單位的庫房里去找材料,車間領(lǐng)導(dǎo)每天早到晚歸觀察試驗槽中陰極銅的變化;為消除電解槽中陽極泥的影響因素,作業(yè)人員用電解液沖洗陽極周期板,冒著刺鼻的電解蒸汽,為提升產(chǎn)品質(zhì)量努力著……
  工藝上的缺陷逐步完善,設(shè)備的改進(jìn)逐漸到位,攻關(guān)取得了實質(zhì)效果。生產(chǎn)中想到而沒有去嘗試的一些想法被一一實踐證明,風(fēng)險在攻關(guān)中承擔(dān)并化解,一切都在向好發(fā)展。2007年3月,侯馬北銅公司生產(chǎn)的陰極銅通過了國家重有色金屬質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心的高純陰極銅抽樣監(jiān)測,9月20日“中條山”牌高純陰極銅在上海交易所成功注冊。
  迎接挑戰(zhàn) 奠定品牌根基
  陰極銅在上海交易所成功注冊,給北銅電解人帶來了新的責(zé)任和挑戰(zhàn)。
  2008年,銅行業(yè)新項目不斷投產(chǎn),新產(chǎn)能陸續(xù)釋放,市場競爭日趨激烈,客戶的要求也苛刻起來,標(biāo)準(zhǔn)銅銷售遲緩。
  陽極板、粗銅供應(yīng)不足,品質(zhì)良莠不均,導(dǎo)致電解系統(tǒng)和陽極板產(chǎn)量不穩(wěn)定;電解系統(tǒng)閉路循環(huán)故障,致使電解液雜質(zhì)快速富集、超標(biāo);原料雜質(zhì)含量高,導(dǎo)致電解液雜質(zhì)積累過度超標(biāo)等問題頻繁出現(xiàn),陰極銅質(zhì)量不穩(wěn)定表現(xiàn)得異常突出。背負(fù)著企業(yè)發(fā)展的重任,陰極銅攻關(guān)小組再度踏上了艱難的攻關(guān)路。
  “所有不合格的陰極銅全部回爐,不能流入市場。”管理者做出了艱難而又堅定的抉擇。此舉無形之中加大了企業(yè)生產(chǎn)成本,但大家都明白一個道理,那就是:市場是無情的,不良品質(zhì)的產(chǎn)品流入市場,毀掉的不僅僅是品牌,更是企業(yè)的生命!
  為從根本上扭轉(zhuǎn)電解生產(chǎn)的被動局面,車間認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),在充分調(diào)查和征求意見的基礎(chǔ)上,對車間班組長和工序作業(yè)進(jìn)行調(diào)整。同時圍繞陰極銅質(zhì)量在技術(shù)和管理上大做文章,促使陰極銅質(zhì)量基本趨于平穩(wěn),生產(chǎn)正常時期交割率穩(wěn)定在80%以上,高純率穩(wěn)定在93%以上。
  按照侯馬北銅電解系統(tǒng)技改項目的安排,2009年3萬噸電解系統(tǒng)籌備建設(shè),2011年底土建工程結(jié)束,2012年3月底具備了試生產(chǎn)條件,6月初投入試生產(chǎn),并一次性投產(chǎn)成功,刷新了中條山陰極銅從投料生產(chǎn)到達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)全過程的新紀(jì)錄。
  滿足3萬噸系統(tǒng)滿負(fù)荷生產(chǎn)的先決條件是要有充足的陽極板供應(yīng)。但是由于100噸陽極爐的原料本身就很雜,精礦中不利于電解精煉的雜質(zhì)異常超標(biāo),導(dǎo)致陽極板中的雜質(zhì)含量嚴(yán)重超標(biāo),電解液中有害雜質(zhì)富集較快,電解精煉的難度空前加大。外購陽極板雖然在一定程度上彌補了供應(yīng)量的短缺,但由于物理規(guī)格和成分都不達(dá)標(biāo),給電解生產(chǎn)造成很大的困難。在這樣的狀況下,歷經(jīng)艱難的摸索和技術(shù)攻關(guān),終于在2013年四季度,電解精煉3萬噸系統(tǒng)實現(xiàn)了真正意義上的滿負(fù)荷生產(chǎn),交割率指標(biāo)在50%~80%之間徘徊,高純率指標(biāo)在70%~90%之間變化。
  技術(shù)攻關(guān) 力促品牌升級
  2013年7月,兩個獨立的電解精煉系統(tǒng)由于陽極板供應(yīng)和生產(chǎn)任務(wù)的要求,頻繁開停、調(diào)整,陰極銅質(zhì)量受到了影響,同期客戶群中個別的質(zhì)量問題反饋,一度影響到“中條山”品牌的聲譽。
  2014年,侯馬北銅公司將講質(zhì)量上升到講政治的高度,提出了“高質(zhì)量狀態(tài)下的高產(chǎn)量”和“沒有質(zhì)量保證的生產(chǎn)經(jīng)營是沒有意義的企業(yè)行為”等理念,全方位、多層次、多角度地開展質(zhì)量意識教育,將“質(zhì)量就是生命”“質(zhì)量就是效益”的質(zhì)量發(fā)展理念宣貫至每一位員工。同時組建兩級質(zhì)量攻關(guān)小組,全力實施技術(shù)攻關(guān)。
  由于電解系統(tǒng)的不穩(wěn)定性,以前形成的產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量與員工各方利益之間的平衡被打破,員工利益訴求集中爆發(fā),困難和挑戰(zhàn)擺在這個新組建的班子集體面前。
  產(chǎn)品質(zhì)量不僅關(guān)乎企業(yè)的生存,更關(guān)乎著職工的切身利益,要想解決當(dāng)前的矛盾,首先要邁過陰極銅質(zhì)量穩(wěn)定的這道坎。
  在綜合各方面意見和建議后,新班子組建當(dāng)月就制定了開展勞動競賽的暫行規(guī)定,以電調(diào)崗位為切入點,掀起了提升陰極銅質(zhì)量工作的高潮。
  然而,隨后各種問題和矛盾接踵而至。這個切入點,也使電解車間陷于“牽一發(fā)而動全局”的境況!
  面對陰極銅質(zhì)量時有波動的狀況,不少人說那是陽極板的事,也有人說那是電解液的事,還有人說操作上也有問題。意見的甄別需要實踐。公司主管領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人、車間班子成員多次深入工作現(xiàn)場,或觀察或參加勞動,從中體會意見和建議的真實內(nèi)涵,切實掌握職工當(dāng)下的操作具體情況。
  然后是一次次的民主集中,把從群眾中反饋上來的意見和建議進(jìn)行甄別和選擇,確定實施方案,有條件有步驟地去實施。每一次工作的改進(jìn)和指令的下達(dá),都要征求骨干的意見,在實施過程中充分發(fā)揮民主作用,針對不同意見,在符合質(zhì)量進(jìn)步要求的前提下讓職工們民主決定,提高大多數(shù)職工的積極性。
  解決問題是一項系統(tǒng)工程,充分依靠群眾發(fā)現(xiàn)問題僅僅是開展工作的法寶之一。在深思熟慮之后,一系列的改進(jìn)或改革在時機成熟時悄然進(jìn)行著。一方面通過勞動競賽、黑板報、電解簡訊、公示資料、會議等平臺宣傳質(zhì)量提升的意義;另一方面著手進(jìn)行了打包、電解液循環(huán)系統(tǒng)設(shè)施、電解液管路、電解液過濾、釘耳機、吊架、打包機組、捆銅壓包、凈液系統(tǒng)等設(shè)備設(shè)施改造,使工藝更加符合高品質(zhì)陰極銅生產(chǎn)需要。改造提升了作業(yè)標(biāo)準(zhǔn),讓員工有更多的精力關(guān)注作業(yè)過程,從而最終提高陰極銅質(zhì)量;適度調(diào)整生產(chǎn)骨干并進(jìn)行勞動優(yōu)化組合,提高了執(zhí)行力,使質(zhì)量工作得到了及時有效的落實。
  作為攻關(guān)組的核心成員,車間主任自知身上的擔(dān)子和壓力。他查閱研究了十余篇關(guān)于電解精煉方面的科技論文,總結(jié)以往的經(jīng)驗,同班子成員、職能部門和質(zhì)量主管充分探討,在實踐中仔細(xì)觀察,經(jīng)過精心計算和驗證,提出并實施了高低位槽的隔板加裝、上液管路改造以及加設(shè)隔膜閥的改造,解決了電解精煉有史以來空氣進(jìn)入電解液氧氣吸附形成陰極銅表面氣泡的難點問題,使陰極銅韌性和外觀質(zhì)量得到根本提升。
  電解液的配制是陰極銅生產(chǎn)最為關(guān)鍵的基礎(chǔ)工作。經(jīng)過多年的實踐和摸索,骨膠作為電解液配制過程中使用量大的一種添加劑,在微調(diào)的基礎(chǔ)上獲得了兩個系統(tǒng)的電解液成分穩(wěn)定和質(zhì)量的明顯提升,電解系統(tǒng)在穩(wěn)定陰極銅質(zhì)量方面的抗風(fēng)險能力明顯增強,陰極銅品質(zhì)在各種復(fù)雜的環(huán)境下基本處于可控狀態(tài),A級率始終保持在93.5%以上。
  本著追求產(chǎn)品品質(zhì)最優(yōu)化的原則,2015年2月26日,用明膠代替骨膠的工業(yè)試驗在電解系統(tǒng)展開。次年5月,明膠代替骨膠應(yīng)用于生產(chǎn)實踐。生產(chǎn)過程中,攻關(guān)人員經(jīng)過精心計算和經(jīng)驗預(yù)判,大膽增減明膠等添加劑的使用量,找到了添加劑的適用范圍,真正掌握了電解液的配制技術(shù),同時也基本掌握了電解雜質(zhì)多而復(fù)雜情況下應(yīng)對手段。如今,陰極銅高純率基本穩(wěn)定在97%以上,多數(shù)批次達(dá)到98%以上,陰極銅韌性實現(xiàn)了歷史性突破。
  品牌的形成,品質(zhì)的提升,無不包含著技術(shù)人員艱辛的付出和努力的工作。在打造產(chǎn)品品牌的十年間,技術(shù)攻關(guān)團(tuán)隊奉獻(xiàn)了數(shù)百個節(jié)假日,分析了數(shù)萬個相關(guān)數(shù)據(jù),上千次在槽面作業(yè)現(xiàn)場分析質(zhì)量,終于實現(xiàn)了質(zhì)量提升。攻關(guān)的成功帶來的不僅是質(zhì)量的提升、產(chǎn)量的提高,更多的是經(jīng)濟效益的好轉(zhuǎn)、職工收入的提高。
  自電解系統(tǒng)創(chuàng)建以來,侯馬北銅公司積極尋找產(chǎn)品品質(zhì)提升的突破點,使改造、改革成為其具體的實踐行動,實現(xiàn)了陰極銅長周期高質(zhì)量生產(chǎn)常態(tài)化,最終以陰極銅產(chǎn)品“中條山”品牌展示與人,完成了產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升的華麗蛻變,為品牌成長和企業(yè)未來發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ),使企業(yè)在實現(xiàn)品牌升級的道路上走得更加穩(wěn)??!

責(zé)任編輯:付宇

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