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中鋁連城分公司500千安系列達標攻關進展順利

2015年09月01日 9:4 6701次瀏覽 來源:   分類: 新技術   作者:

  中鋁連城分公司500千安系列自2012年全系列啟動以來,由于長期受陽極質量的影響,生產不停波動。在2014年9月改用外購陽極以后,生產開始逐步回歸正常,各項參數進入了尋優(yōu)階段。
  為了加快達產步伐,中鋁總部于年初成立了500千安系列達標攻關專家組,連城分公司也成立了達標攻關執(zhí)行組。經過分析診斷,攻關組認為,500千安系列運行時間長,電解槽已經開始出現(xiàn)老化;陽極內襯材料受侵蝕嚴重,保溫性能與設計值有較大差異;槽底散熱量大,各部分散熱比例發(fā)生變化,電解槽熱平衡受到較為嚴重的破壞,爐底偏涼;電解質體系復雜,鋰、鉀鹽含量高,致使槽溫降低,氧化鋁溶解擴散不充分,已經形成了比較嚴重的沉淀和硬結殼;再加上長時間陽極質量問題的存在,不僅影響電解槽穩(wěn)定運行,而且增加了職工勞動強度。
  為此,攻關組重新確定了在7月1日前電解槽生產狀況和各項主要技術經濟指標得到明顯改善、原鋁直流電單耗達到13100kW/h和在2015年年底前原鋁直流電單耗完成12900kW/h的兩個預期目標,并采取了4個方面的措施:一是應用數據分析持續(xù)改進,治理好88%以下的高能耗槽;二是采用陽極鋼爪軟帶,降低鋼爪壓降30mV,噸鋁節(jié)電60kW/h;三是加長陽極,降低陽極壓降35mV,噸鋁節(jié)電100kW/h;四是個別爐底壓降特別高的槽子通過大修貢獻部分節(jié)能。
  為了給以上措施的實施創(chuàng)造好條件,連城分公司電解一廠對電解槽熱平衡進行修補,優(yōu)化端部保溫,在電解槽兩端散熱孔放置輕質保溫磚,在爐底加覆一層陶瓷纖維板,同時對電解槽在不同風機頻率下的排煙狀況進行測試,通過測試對電解槽集氣系統(tǒng)的均衡性進行評估,分析凈化系統(tǒng)節(jié)能與電解槽熱平衡的潛力,并根據測試結果對凈化系統(tǒng)風機變頻重新進行了調整。并改造新鮮氧化鋁輸料系統(tǒng)的除渣系統(tǒng)及反應器,保證新鮮氧化鋁在管道內連續(xù)均勻鋪料,確保充分吸附,提高對電解煙氣內氟化氫的吸附率,降低氟化鹽消耗;二是對部分電解槽上部進行了改造,制作安裝1點料箱添加臟料下料口200個,還在1048#槽上制作安裝了1個專門添加破碎料的試驗用料箱,通過天車帶料系統(tǒng)在槽上添加積存的破碎料,降低氧化鋁單耗;三是為了優(yōu)化工作電壓和改善中縫爐底狀況,與供貨廠家溝通對陽極模具進行改動,加長陽極塊,目前使用加長陽極的電解槽達4個工區(qū);四是搭建數據分析平臺,結合運行趨勢視圖強化對電解槽運行趨勢的研判和運行情況的分析,確認工藝技術參數對電流效率的影響,明確優(yōu)化方向;五是恢復周三的技術分析會,通過曲線對下料正常與否、濃度高低、鋁液穩(wěn)定性、陽極工作狀態(tài)、電解槽冷熱趨勢進行分析,制定具體的對應措施,兩水平、分子比、槽溫保持進一步尋優(yōu),確保電解槽運行穩(wěn)定性越來越好,為自產效率提高創(chuàng)造條件;六是優(yōu)化16小時電流分布、換極、出鋁后控制程序,使全爐電流更加均勻合理,側壁溫度、棒頭溫度、爐底鋼板溫度均出現(xiàn)不同程度的降低,散熱比例趨于合理。
  隨著生產指標逐步向好,電解槽穩(wěn)定性逐步提高,鋁水平、電解質水平、槽溫等參數波動對指標的影響逐步降低。截至目前,500千安系列共完成原鋁液產量218872.44噸,主要經濟技術指標呈不斷優(yōu)化提升趨勢,其電流效率、直流電單耗、氧化鋁單耗、陽極毛耗等得到顯著優(yōu)化,尤其是電流效率得到明顯提升。

責任編輯:李幼玲

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